dimercur
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61c791bf24
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Correction d'un probleme de depassement de capacité sur les commandes Move et Turn, coté robot et coté superviseur
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2024-01-25 16:22:46 +01:00 |
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dimercur
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fdf163b7bb
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Mise a jour de la doc et operation de nettoyage du code du robot
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2024-01-23 15:55:17 +01:00 |
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dimercur
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2932a2380d
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Correction d'un bug uniquement existant hors debug, lié a une mauvaise gestion des chaines de caractere de taille nulle dans VerifyChecksum + reprise des priorité de taches (reduction de la priorité des taches moteurs
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2024-01-16 11:16:15 +01:00 |
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dimercur
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e1418a9144
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Merge de la branche evoxx-dumber-v3
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2024-01-15 14:37:32 +01:00 |
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vezde
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2ddb454c38
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conversion du project cubeide du robot pour cubeide 1.7
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2022-03-18 15:15:30 +01:00 |
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Sébastien DI MERCURIO
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a97e849155
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Reorganisation de qq fichier
Demande #42: Migrer le code sous xenomai
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2019-01-17 15:18:19 +01:00 |
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Sébastien DI MERCURIO
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5beb9ad12d
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Version 1.4 du soft robot. Rajout de la commande PowerOff
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2018-10-10 10:22:57 +02:00 |
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Sébastien DI MERCURIO
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365843d786
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Version 1.3 du soft robot
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2018-10-10 09:53:03 +02:00 |
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Sébastien DI MERCURIO
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b1d9461430
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reorganisation du code de dumber et passage à une version recente
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2018-10-08 09:50:36 +02:00 |
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